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变频调速节能装置在注塑机上的应用

摘要 介绍了变频调速节能装置的节能原理,注塑机节能改造原理和方法,两个应用实例的应用过程及注塑机节能改造的注意事项。

关键字 注塑机 变频调速节能装置 电流/电压变送器 油泵电机

一、前言
对于塑料制品行业来说,电耗是其生产成本的主要部分,而注塑机是塑料制品厂的主要能耗设备之一,因此降低注塑机的能耗成为注塑行业降低成本、提高产品竞争力的有效途径。

目前绝大多数的注塑机都属于液压传动注塑机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供。在注塑周期的过程中,注塑机在不同工序下需要的流量和压力不同,必须依靠流量阀和压力阀调节不同工序所须的流量和压力。液压系统的负荷变化很大,由于定量泵不可调节输出功率,因此多余的能量只能在挡板、油路泄露、油的温升中消耗掉。这样既加剧了各种阀门的磨损,又造成油温过高,电机噪音过大,以及机械寿命缩短等现象。并且通常在设计中,用户油泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置在注塑机上的应用,对于减少能源浪费具有重要意义。

二、变频调速节能装置的节能原理
1、变频节能



2、动态功率因数补偿节能



3、软启动节能
由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(3-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对设备的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和模具的使用寿命。

三、注塑机节能改造原理
1、注塑机成型的工艺过程 (如图一所示)
注塑机主要用于热塑性塑料的成型加工。注塑机成型工艺是一个按照预定的周期性动作过程,即以合模--射嘴前进--射胶--保压--溶胶、冷却--开模--顶出制品--顶杆退回—合模等加工工序达到某件产品成型。注塑机通常采用液压传动,其结构包含注射装置、开合模装置、液压传动装置和电气控制装置,后者的作用是保证注塑机按工艺过程以预定每个工序的要求(压力、速度、温度、时间、位置)和动作程序准确有效地工作。
在传统的注塑机中,液压传动装置主要由油泵、液压控制阀、压力电磁比例阀、流量电磁比例阀、各种不同的动作油缸、油泵电机及其它液压附件和管道组成,其中,油泵是定量油泵,电动机通常提供额定功率和转速,油泵将电动机所输入的机械能转变为压力能,然后向液压系统的液压元件输送具有一定压力和流量的液压油,满足液压执行机构驱动负载所需能量的要求。
图一:注塑机工序图和能耗对照图
图一:注塑机工序图和能耗对照图


2、变频调速节能装置的控制系统
根据注塑机的工艺要求,利用注塑机电脑的同步控制信号及电气控制,从注塑机的压力电磁比例阀和流量电磁比例阀分别取出0-1ADC的模拟电流信号,送电流/电压变送器综合处理转变为0-10VDC的模拟电压信号,直接加在变频器的输入端,从而改变变频器的输出频率,即改变油泵电机的转速,来改变油泵电机的输出流量Q,满足注塑机在各个工序中所需的油压大小和流量速度,将传统的定量泵转变为变量泵。

变频调速节能装置的控制系统方框图如下(图二):
图二:变频调速节能装置控制系统方框图
图二:变频调速节能装置控制系统方框图


四﹑应用实例
1、工程实例一:深圳西丽某实业有限公司注塑机节能改造成功案例
该公司原有注塑机10台,后因扩大生产规模另外增加5台,共有15台注塑机,其中坚达JD-120型 8台(油泵电机15KW), 意利达E-180型(油泵电机22KW)7台。采用一台6KV/400V 500KVA的变压器供给市电,由于该变压器长期超载运行,引起过流保护开关经常跳闸,严重影响了生产。为了尽快解决目前的困境,该公司考虑到增加一台新变压器投资大,所以采用对7台E-180型注塑机加装台达VFD-B-22KW矢量控制变频器进行节能改造的实用方案,并于2001年8月实施了节能改造。改造前总线电流为760A,接近或有时超过变压器的额定电流,改造后总线电流降为670A,大大低于变压器的额定电流,过流保护开关再也没有跳闸过,保证了生产的连续正常进行。现以意利达E-180机台,生产录音机外壳时,各个工序状态油泵电机所消耗的功率对比(如图一所示),从中可以看出,变频时各个工序所消耗的功率降低较多,如果此产品所需的冷却时间和中间时间越长,则节能效果会更好。

2、工程实例二:东莞某塑胶集团有限公司注塑机节能改造成功案例(自发电)
(1)该公司的电力设施及用电状况
该公司有宝源180-450PC型注塑机232台,分布在十个不同的车间,电源由自备的4台3000KW发电机机组发电供给,总用电电流为16430A,接近90%的满载电流,其中注塑机用电电流为13200A,其它设备用电电流为3230A。

(2)该公司的节能改造计划
因该公司扩大生产规模,新增1500KW的用电设备,考虑到目前的发电机输出容量不够,增加一台新发电机投资较大,而采用变频节能的方法则可以在一年内收回投资成本。所以该公司先于2001年9月就委托深圳市某电子有限公司安装了一台安邦信AMB-G7-45KW的高性能通用型变频器。在后来的两个月内有3家节能公司先后来安装试机,在此期间该公司投入大量的时间,对各型变频器节能效果、运行状况、性价比和有无影响产品质量及产量等情况,作了详细的测试和分析对比,最终选用了安邦信AMB-G7系列高性能通用型变频器(测试数据如表一所示)。于2002年1月对三个大车间的宝源300-450PC型69台注塑机进行了节能改造,油泵电机总功率为2706KW。

表一:节能效果测试表



(3)安装后的用电情况
该公司注塑机的总用电电流由13200A降为11600A,也就是说,使现有的发电机容量扩大了1600A,完全可以满足新增1500KW用电设备的用电。改造后的69台注塑机平均节电率达40%,该公司对此节能效果非常满意,达到了预期的目的。

五、注塑机节能改造的注意事项
1、将注塑机技术与变频器技术完美结合
派遣既懂注塑机技术又懂变频器技术的工程师,前往现场详细了解注塑机的工况及控制系统的实现过程。尽量不改变注塑机原有的控制系统,巧妙地选取控制信号,将注塑机技术与变频器技术完美结合,是注塑机节能改造成功的前提。

2、关于变频器的选型
在对变频器的选型时应根据负荷的性质和要求来定。因注塑机的负载性质是恒转矩类,机械特性较硬,动态特性要求较高,所以可选用矢量控制高性能变频器或注塑机专用变频器(如台达VFD-B系列、安邦信AMB-G7系列、森兰SB60G系列等)。

3、变频器容量的选择
在选配变频器容量前,应实测一下注塑机在各个工序过程中,油泵电机工频状态运行的最大负荷电流,作为选择变频器容量的依据。变频器的额定电流最好为控制电机额定电流的1.1-1.5倍,且电压等级与控制电机相符。

4、变频器的安装环境
因为塑胶厂环境温度高,塑料粉尘多,因此节能装置的柜体要设计合理,柜内变频器周围应留足够的空间,保证良好的通风渠道,并加装冷却风扇以强迫风冷。现场需安装在通风良好,远离热源和尘埃多的地方。

5、节能装置的接线
1、主回路,必须考虑电力线对电流容量、短路保护、电线压降等因数,注意变频器的输入线与输出线不能接错,线路的铺设距离不要太远,变频器到电机的线应尽量短;
2、控制信号线应使用屏蔽电缆,并把屏蔽层在变频器端接到变频器的公共输入端子上,另一端悬空,勿使其与地相接,且远离强电流线。

6、变频器对注塑机工作的干扰
变频器的输入和输出电流中都会有一定量高次谐波成份,传出来便形成了干扰注塑机正常工作的信号。

应采取以下措施:
(1)不要使变频器的输入、输出电缆与变频器的控制信号(包括其它设备的控制信号线)平行走或捆扎在一起;
(2)减少变频器的载波频率;
(3)在变频器的输入侧和输出侧加装变频器专用滤波器、电抗器等措施减小高次谐波电流;
(4)变频器的外壳必须可靠接地。

7、参数设定
(1)变频器参数设定如下,其它参数一般保持为出厂值不变:最高操作频率设为50HZ,最大输出电压设定与控制电机电压相符,加减速时间为1秒,加减速曲线设为V/F方式,主频率由外部0-10V输入,运转指令由外部端子操作STOP键有效,AVR功能设为无效,低频转矩提升设定不要太大;
(2)注塑机参数的设定:为了确保制品质量和产量,要求变频工作时注塑机的压力和流量设定比工频时高一些。

六、结束语
上述两个应用实例是本人亲自参与改造的成功案例,自投运一年多以来,平均节电率达40%,已收回全部投资成本,且运行可靠平稳,保护功能强,同步控制准确,操作简单方便,充分满足了注塑成型工艺要求,稳定了产品质量和产量。同时降低压力油油温,延长密封元件的使用寿命,减少设备维护费用,为用户创造了良好的经济效益,赢得了用户的满意效果。因此,变频调速节能装置值得在注塑行业中推广应用。

参考文献
1韩安荣 .通用变频器及其应用 . 北京: 机械工业出版社,2000年6月 .
2台达电子工业股份有限公司 . VFD-B系列变频器使用手册 .
3安邦信电子有限公司 .AMB-G7系列变频器使用说明书 .
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