TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用 |
0163: 00000002 A马达反馈编码器脉冲倍率值 0253: 00000000 X为0是直线轴,为1是旋转轴 0254: 00000001 Y为0是直线轴,为1是旋转轴 0255: 00000001 Z为0是直线轴,为1是旋转轴 0256: 00000001 A为0是直线轴,为1是旋转轴 2)有关Y、A轴回原点速度的参数 0136: 00002000 X回机械原点的第一段速度(mm/min) 0139: 00001500 A回机械原点的第一段速度(mm/min) 0142: 00000040 X回机械原点时,编码器寻找GRID信号速度(mm/min) 0145: 00000150 A回机械原点时,编码器寻找GRID信号速度(mm/min) 回原点速度有关的参数表明,Y、A轴回原点速度都比较低是因为Y、A轴的机械减数比都比较大,降低回原点速度可以保证回零精度。 (2)伺服系统参数 A轴 P1-01=2, 设定伺服控制模式为速度模式 P2-04=1758, 速度控制增益 P2-06=35, 速度积分补偿 P2-25=8, 共振抑制低通滤波 P2-26=257, 外部干扰抵抗增益 P2-10=101, Servo ON信号常OFF B轴 P1-00=0,设定伺服接受脉冲命令的型式 P1-01=0,设定伺服控制模式为位置模式 P1-44=5,电子齿轮比分子 P1-45=3,电子齿轮比分母 P2-12=143,切换电子齿轮比, ×10 P2-12=144,切换电子齿轮比,×100 P2-60=50, 第二电子齿轮比分子 P2-61=500,第三电子齿轮比分子 X轴 P1-01=2,设定伺服控制模式为速度模式 P2-04=1318,速度控制增益 P2-06=28,速度积分补偿 P2-25=8, 共振抑制低通滤波 P2-26=301,外部干扰抵抗增益 P2-10=101,Servo ON信号常OFF Y轴 P1-01=2,设定伺服控制模式为速度模式 P2-04=989,速度控制增益 P2-06=35, 速度积分补偿 P2-25=7, 共振抑制低通滤波 P2-26=237,外部干扰抵抗增益 P2-10=101,Servo ON信号常OFF Z轴 P1-01=2,设定伺服控制模式为速度模式 P2-04=1570,速度控制增益 P2-06=50,速度积分补偿 P2-25=5,共振抑制低通滤波 P2-26=201,外部干扰抵抗增益 P2-10=101,Servo ON信号常开OFF 以上伺服的增益参数,都是通过使用台达伺服调试软件GAIN.EXE根据不同的JL/JM负载惯量比和不同的响应频宽BW计算出来的。由于电机的功率都很大,对电机的钢性要求很高,所以增益最好都尽量调整的高一些,以满足加工的实际要求。 |
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