
式中 Tr为基准炉温设定值,ΔT3为根据管坯温度偏离量对炉温的修正,Trmax和Trmin为炉温上限和下限值,Tr1为当时的实测炉温,ΔTrmax为炉温的最大调节量限值。
炉温优化设定模块与待轧控制模块、反馈控制模块、空燃比智能设定模块等共同构成完整的优化控制系统。
3.2控制实践
数模优化控制系统于1997年8月正式投入运行。它装载在MAX1000系统的信息管理站AP机上,以一定的频率进行跟踪计算和优化设定。在生产节奏波动时,控制系统对炉温设定进行适量的调整,在生产节奏加快时提高炉温设定值,节奏减慢时降低炉温设定值。图5为在数模优化控制下某一天内的管坯出炉温度和断面最大温差的变化情况,出炉坯温和断面温差基本控制在目标温度范围内,达到了控制要求。

4 结论
在炉内传热数学模型的基础上,建立了环形加热炉在线优化控制系统,实现了在线物料跟踪、温度跟踪和炉温优化设定;采用直接优化炉温设定值的方法,通过优化计算,得到了适应生产节奏波动及管坯长度和材质变化的优化炉温制度,并在现场实际应用。根据现场的能源统计,该系统投入运行后,管坯的加热质量有明显改善,环形炉燃耗和氧化烧损分别比系统投入运行前降低了约6%和8%,取得了明显的经济效益。