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BD200SN转杯纺纱机调速箱变频改造实践与应用

提要 本文分析BD200SN型转杯纺纱机机械传动式调速箱的缺陷和不足,着重论述了由变频电机调速代替机械调速的方法和优势。
引言 我公司引进的捷克BD200SN型转杯纺纱机已运转使用十年,其主要传动部件调速箱因长期磨损,造成了调速性能不稳定、传动效率降低、漏油等现象。同时,因国产配件不配套、质量差、或进口配件费用较高等因素,致使我们的维修工作难以进行。这些对该机整体性能的发挥、生产效率及成纱质量的提高都产生了不利的影响。为克服以上缺陷,我们对该机传动系统进行了认真分析,认为可采用目前比较先进的变频电机调速代替原链条机械式调速。
1 改造技术要求及主要部件选择
1.1 变频调速器电机的选择
原转杯纺纱机调速箱主要参数、调速范围282r/min~126r/min,输出功率1.1KW~1.8KW。根据其最大转速及最大输出功率,可选用2.2KW的4极电机,但考虑到电机的运转环境较差,所以选用高一档电机型号。L2-4的4极3KW电机,可以完全满足原调速箱标称的极限要求。
1.2 变频器的选择
原机拖带系统基本上接近恒转负载,所以我们选用了日产富士无反馈矢量控制功能的变速变频器。该变频器低噪声、高性能、多功能电气过载继电器,提供校正特性。通过计算选用3.7KW的变频调速器其与3KW电机能较好匹配使用。
2 调速变频器参数设定调整
2.1 变频器调速参数的设定,原链条式调速箱的速度同步,通过对速度与频率的换算可将上限频率设定为50HZ,下限频率设定为10HZ,以纺58.3tex棉纱要求调节。当输出频率设定18.5HZ时满足系统输出速度要求。
3 使用测试
3.1 调速器使用前后主要性能测试
以生产58.3tex棉纱,环境温度为24℃,相对湿度65%。安装调速变频器前后该机主要性能测试数据见表1。
表1 变频器调速使用前后对比

从表中可看出,主电机及车头箱内的温度下降较多,整机电能消耗也有一定程度的下降,而且电机的输出速度衡定,变频调速器性能稳定,工艺调整方便,成纱质量有所提高,达到了预期改造效果。
4 改后维修及效益情况
4.1 改后的变频调速性能好,调速准确,转速稳定,漂移量小,对成纱捻度质量、产量都有所提高。
4.2 整个车头主传动系统大为简化,传动线路简洁,调速箱漏油问题得到彻底解决,同时减少了故障停台,大大减轻了工人劳动强度。改后由过去A类维修车头调速系统2人协作完成改为1人独自完成,减少用工。
4.3 原链式无级调速箱系统,各部位磨损已达到极限,维修频繁,进口配件费用较高,平均每台年费用近万元,而改造仅需一次投资8000元一年即可收回投资。
5、结语
改后变频调速系统调速范围宽,高速输出无振动,低噪声,成纱质量稳定为进一步提高该机型速度和产量,打下良好的基础。

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