(2)为克服时变给控制带来的困难,采取了对输入数据进行折线和滤波处理,调节的各种参数(如比例、积分、微分等)设置也较恰当。当SO2烟气、浓度、流量不正常时,如果阀门全开或全关都不能获得理想的调节效果,为不使执行器频繁地碰撞限位,在调节输出中加入了上、下限幅运算功能模块。 (3)对滞后现象的克服,我们选用采样调节方式,如图2中的ADD、PWM、SW等模块组成采样回路。PWM为脉冲宽度调制模块,其输出接通时间为采样时间,其输出断开时间为保持时间,采样时间加保持时间的总和(调节周期)是由TPAR1决定。而采样时间与保持时间的比值由H1决定。调试过程中,要求调节周期和采样时间可调,但KMM编程时又不允许在H1端直接设为可变参数。因此,增加ADD模块,通过PPAR2可变参数设置为0,使ADD模块的输出值仅取决于PPAR1和PPAR3的乘积来达到上述目的。 真正实现采样调节是通过SW两点切换模块实现的,当SW的P1端为ON时,浓度计检测信号作为调节器PID1的PV值进行采样调节;当SW的P1端为OFF时,PID1的设定值信号同时作为调节器PID1的PV值,从而使调节器无偏差,输出保持。调节系统动作0.5min,然后保持现有状态,2min后又开始下一个0.5min的调节,这样,使系统有一个平衡的时间,既反映了系统的真实状况,又避免了设备的频繁动作。 综上所述,我们采用了采样PID控制,输出模拟信号AO1,经上下限幅,控制串酸阀门。通过与门输出数字信号DO1控制放酸阀门控制器及放水阀门控制器。见图2。
 4 结语 该系统于1998年初开始设计,随后投入运行至今。其间,先后不断对控制方案及参数进行调整、优化,使控制系统更能适应生产工艺的要求,实现了冶炼烟气条件下的自动串酸,大大地减小了操作工的工作量。原来利用手工操作,93%、98%酸浓度变化范围为2%,现在可以控制在0.6%以内。
作者简介:李湛 男1968年生工程师从事仪表技术工作。 |