该系统由以下设备组成:两台KMM可编程调节器,两台酸浓度计(93%、98%各1台),1台超声波液位计(测量98%酸槽液位),两台串酸隔膜阀,1台放酸球阀,1台加水电磁阀,两台阀门控制器,以及配套的两台手动操作器,1台配电器,两台伺服放大器。现以98%硫酸浓度、液位调节回路系统为例,介绍系统组成和功能,见图1。
 2 系统特点 调节系统能否正常运转,取决于对相关工艺生产系统的特性分析和了解,并由此选择恰当的调节参数和方案。该系统的整个过程具有多变量、时变、时滞的特点,概括为以下几点。 (1)在干燥、吸收的生产过程中,不仅要考虑93%、98%酸浓度的平衡,而且还要考虑它们的液位平衡,由此,控制方案必须考虑到酸浓度、酸槽液位及各执行机构的位置反馈信号等多种变量的相互关系。 (2)系统负载(SO2浓度,93%、98%硫酸浓度)随时间变化较大,即具有时变性,与焙烧硫铁矿产生的SO2浓度相比较,我们的生产即使在炼铜系统稳定的一周期或二周期,SO2浓度的波动也较大,从而导致硫酸浓度的不稳定。 (3)被控制系统滞后较大,即控制机构虽已动作,但并不能立即引起被控量的改变。表现在:手动状态时,串浓酸阀全部打开,系统的浓度从93%改变至93.5%大约需要5min的时间,这是因为整个系统容量大,当某一被控量的平衡被破坏,要达到新的平衡,需要一定的时间。 3 开发思路 针对以上特点,我们采取了相应的解决办法: (1)根据生产工艺要求,在93%、98%酸槽液体互串的同时,当两边硫酸的浓度值均高于某一规定值时,才允许打开加水阀,加水至93%酸槽;当98%酸浓度、酸槽液位均达到其规定值时,开98%放酸阀生产98%成品酸;当酸槽液位低于某一值时,关闭放酸阀。另外,因为生产系统的两个循环槽容量小,使酸的液位高度难平衡,生产状况较好和较差时都偶尔会使某一酸槽液位超标,而这时又达不到排放条件,为排除这种不稳定性,在两个循环槽溢流管上安装了一个平衡阀,这样,在某一酸槽液位过高时,可通过溢流来获得平衡。
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