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烟台氨纶公司20t/h链条炉FOCS专家系统

  烟台氨纶公司(合同甲方)与北京和利时系统工程股份有限公司(合同乙方)于2001年7月19日~2001年7月24日在甲方20t/h链条炉现场,对乙方提供的“FOCS锅炉专家控制系统”进行了现场测试和验收,测试结果表明:
  1、基于现场总线技术的FOCS控制系统安装调试简单、操作方便,系统运行稳定可靠;
  2、基于FOCS控制系统平台的“锅炉专家控制系统”具有国内领先水平,并经过72小时满负荷(19.5t/h)全自动运行,严格测试后取得如下数据与结论:
  A、“锅炉专家控制系统”所设计的汽包液位三冲量控制系统、优化燃烧控制系统(含负荷控制系统、燃烧系统多变量解耦控制系统、优化燃烧模型)以及除氧器的温度、液位控制系统共八个控制回路全部投入自动运行,系统对负荷、媒质变化具有很强的适应能力,相关数据如下:
  7月22日历史数据
  

  

  7月23日中午将负荷从17t/h提至19.3后系统全部自动调节并很好克服了负荷波动的干扰;
  
  B、本系统的炉排转速、鼓风、引风电机的控制使用了变频器技术,节能效果显著,仅鼓风电机一年节约的电能就在五十多万度(鼓风变频器在最大负荷下工作在50%以下,75KW;引风工作在90%左右,90KW;炉排工作在30%左右,3.7KW);
  C、在本系统投入优化燃烧控制方案后,不但炉排转速明显下降,而且炉排转速的运行更加平稳,在90%负荷时,炉排转速平均比原来下降6.96%,由于煤层厚度不变,因此,可节煤6.96%,可节约可观的原煤,产生了巨大的经济效益;
  

  

  D、烧方案投入后,炉膛温度有大幅度的提高,排烟温度在本系统投入优化燃烧控制方案后也明显稳定:
  

  

  E、炉渣含未燃物经对比分析,专家系统投运后,炉渣含未燃物的比例下降18.25%。数据如下:
  

  

  从以上各项所列数据分析表明,基于FOCS控制系统平台的“锅炉专家控制系统”投入运行后,我们可以得出以下结论:
  1.主要被控参数:汽包液位、主汽压力、炉膛负压的控制精度均在5%以内,运行平稳;
  2.变频技术的采用,可节约大量电力能源消耗;
  3.炉排转速的运行更加平稳,炉排转速明显下降,在90%负荷时,可节煤6.96%,可节约可观的原煤,产生了巨大的经济效益;
  4.锅炉系统的排烟热量损失(排烟温度/炉膛温度)和炉渣燃料损失都有明显降低,说明了每年可节约大量的原煤。
  5.炉渣燃料损失的明显降低,有效降低了对环境的污染,具有明显的社会效益。
  
  
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